详解湿法脱硫制浆系统

石灰石浆液制备系统是石灰石湿法脱硫的重要设备,为吸收塔源源不断地提供新鲜石灰石浆液,是保证脱硫效率、调整浆液pH值的有力保障,下面就运行中几个调整、制浆系统出现故障时如何保障正常供浆,与大家一一解读。

一、石灰石浆液制浆有哪些方式

根据原材料可分为:

电石渣制浆

白泥制浆

白灰制浆

石子湿磨制浆

成品石粉制浆

电石渣+成品石粉制浆

1.电石渣制浆:电石渣是生产乙炔气体的下脚料,用于烟气脱硫,变废为宝,成本低廉,但由于电石渣工艺问题,造成制浆时会析出部分乙炔气体,给运维带来了安全隐患,前几年安徽六安某厂电石渣制浆罐爆炸事件累及6人伤亡。目前的电石渣制浆安全很多,得到彻底改善,经过水解、优选提纯、干化、过筛,大大降低、杜绝了可燃性气体,安全性大大提高,也有用湿式电石渣直接制浆的,用槽车把电石渣直接倒进制浆池,制浆后打进吸收塔。

优点:CaO含量高,一般>60%,调整吸收塔浆液PH值快,成本低;

缺点:杂质多,制浆时会还原出碳颗粒,进入吸收塔后,易导致起泡、溢流,如不及时调整,毒素不断积累,脱硫效率、石膏品质大打折扣。

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2.白灰制浆:目前用的很少,一般小型脱硫系统使用,所用设备与石灰石粉制浆设备相同,价格较贵,调整浆液pH很快,pH值大起大落,从运行角度,不利于石膏晶体的良性生长。

3.白泥制浆:一般是造纸、制糖企业生产的下脚料,富含氢氧化钙,用作脱硫吸收剂,由于富含有机物、糖分因素,也容易导致浆液起泡。

4.石子湿磨制浆:这种方式,系统复杂、生产成本低,有湿磨、旋流站、水循环系统,但往往运输过程中带入杂质,导致制成的石灰石浆液酸不溶物含量很高,最终引起脱硫塔浆液品质降低,小编调整中遇到过很多这样的案例,所以说,石子湿磨制浆,虽然成本低,主要问题是控制杂质的带入。

5.石灰石粉制浆:购买成品石粉,打入石灰石粉仓储存,成本较高,制浆后调整吸收塔浆液pH值稳定,可实现连续供浆,排口数据控制稳定,但因地区限制、成本的考虑,进厂标准也有所不同,一般要求粒度>280目筛,过筛率>90%,碳酸钙含量>92%,为了控制进粉质量,实行每车取样化验,但仍然发现很多问题,石粉人工制浆试验发现很多黑色漂浮物,导致吸收塔浆液起泡、石膏品质降低。

黑色物质的来源,经过跟踪调查有三种途径:

1.罐车司机来回不空车,卸粉后,马上去装粉煤灰,卸灰不彻底,又去装粉,目前已很少出现这种情况,为杜绝这种现象,一般合同要求粉厂专车送粉,并对石粉品质负责,有效杜绝了粉、灰混装现象。

2.掺入了电石渣成分,虽然量很少,但积少成多,也会导致浆液起泡。

3.石粉生成的干磨内衬橡胶条磨损,随石粉制浆进入吸收塔浆液,这种细小的黑色橡胶物质积少成多,也容易导致浆液起泡,且这种黑色泡沫漂浮在浆液池上部,不易随石膏带出,危害性极大。可以利用石膏改良剂快速排出。

6.电石渣+成品石粉制浆

目前常用电石渣是经过提纯后,经过槽车拉至现场,用专用电石渣制浆池制浆,也有独立的石粉制浆系统,两者互为独立,公用供浆管道,根据浆液及石膏品质,灵活供浆,达到既能控制浆液及石膏品质,又能节省成本,电石渣最高使用量节省55%甚至更高的石粉用量,节省运行成本显著。

二、供浆方式

1.间断供浆

一般小型机组湿法脱硫采用间断供浆,有手动、也有自动,也有的按时间供浆,这样的浆液pH值没有规律,大起大落,对石膏结晶不利,加之,多没有安装废水处理系统,石膏品质大多不好,经常出现石膏白化现象。

2.气动调门供浆

实现了远程不间断供浆,但气动调门运行中经常因漏气、气缸问题导致卡涩,供浆不好控制,排口数据不稳定,不适应超低排放要求。

3.电动调门供浆

电动调门为可调型电动头,有效避免了气动调门气缸故障问题,远程操作响应速度快,故障率低,浆液pH值、排口数据稳定。

4.供浆地点

a.供浆至浆液循环泵进口电动门前,此法目前大多不再采用,原因:浆液循环泵停运后,如不及时关闭或供浆门内漏,会导致入口电动门积浆堵塞,电动门打开困难。

b.供浆至浆液循环泵进口电动门后,且多个浆液循环泵都有独立的供浆管路,都有供浆电动门控制,此法不错,能第一时间调整浆液pH值,响应速度最快,但要注意浆液循环泵停运后,排空门保持微开状态,避免电动门关闭后内漏,导致泵体积浆堵塞。

c.供浆至吸收塔浆液池,有效避免了以上两法问题。

三、故障及处理措施

1.石灰石浆液泵运行中跳闸

紧急启动备用泵,有的单位备用两台石灰石浆液泵,大大提高供浆的安全性,有力保证脱硫浆液的pH值稳定,然后再联系检修处理,尽快恢复备用。

a.电机故障,一般小型电机,电气维护不到位,轴承缺油磨损,线圈绕组老化,长期高负荷运行等,更换电机即可。

b.泵体异音,多为叶轮故障,异物进入叶轮,此时电流、出口压力出现波动,监盘人员发现后及时现场确认,避免故障扩大。

2.石灰石泵跳闸后,备用泵不能及时投运的处理方法

a.制浆罐在零米时

开启石灰石浆液制备箱排空门,放浆液至地坑,利用地坑泵把石灰石浆液打进吸收塔,调整pH值,如果是双塔运行,就加大排浆量,并利用石膏排出泵放吸收塔浆液至地坑,保证地坑泵长时间运行,并通过管路切换至另一台吸收塔供浆,同时联系检修尽快处理,恢复运行。

b.制浆系统是地下池时

供浆泵全部故障停运,立即布置潜水泵,把石灰石浆液抽至地坑,利用地坑泵打浆至吸收塔,调整pH值,因潜水泵扬程不够,打不到吸收塔供浆调门位置。

3.供浆流量波动不稳

如果浆液pH值可控,证明真实供浆量正常,是流量计有异物结垢失准,联系热控清理内部结垢物即可。

4.供浆管路漏浆

漏点很小时,可以用堵漏王临时封堵,待衬胶管道做好后,再按照方法2,停运更换管道。如果供浆泵出口门大小头漏浆,只需切换供浆泵,联系检修更换出口大小头即可。

如果供浆母管漏浆,切至备用供浆母管供浆,但要注意,切换时一定排空冲洗干净,以免沉积堵塞。

5.制备箱搅拌器减速机故障处理措施

联系检修处理的同时,石灰石浆液泵保持正常运行,制浆技巧:

a.开启离补水管最近的叶轮给料机,保持低频率下粉,利用补水稀释石粉;

b.加大石灰石浆液泵回流量,保证箱内浆液循环量;

c.间断开启备用供浆泵冲洗门对塔内反冲,加大箱内浆液扰动量。

实践证明,通过以上方法,完全可以保证机组正常供浆。

搅拌器减速机修好后,尽快恢复运行。

来源:专业石膏调整

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创建时间:2025-01-22
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